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第409节

铁路运输质量安全管理-第409节

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意 
’%探头对轨底坡面上防爬孔的检测;要注意手工配合加强对伸缩轨刨切部位及轨脚
的检查。

(十一)其他钢轨及站专线探伤注意事项 
!〃站专线钢轨探伤
站专线探伤应明确所探轨道的起、讫位置(岔号)。驼峰地段应重视坡峰、坡谷地段钢

轨的探测。
根据轨型和钢轨状态变化应随时调整探测声程和探伤灵敏度。
遇有泥沙、油污、煤渣等杂物应及时清除,加强对严重锈蚀轨的探测。确因轨面锈蚀

严重,则用手工检查代替,若遇有机车、车辆压道无法探伤,作成记录,报线路(技术)室备

案。 
#〃常备再用轨探伤
常备再用轨,在上备轨架前必须进行钢轨全长范围内的探伤检查。
经探伤确定无伤的再用轨应在轨面上标明“探伤时间”。确认有伤的再用轨,应在轨

面两端用钢剁打上明显的“ 
) 
”标记。 



— 
〃#〃! 
— 
铁路运输质量安全管理与事故处理实用手册
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!

!〃成段更换钢轨的探伤
成段更换钢轨或再用轨,在线路验交时,必须由工务段用仪器进行探伤,并在三个月
内加强检查和监视。
新轨探伤时应加大水量,提高增益,注意对轨面剥落、重皮压痕、轨腰纵向及轨底划痕
等缺陷的检测分析。
更换再用轨,在探伤前应向有关组室了解再用轨的级别和使用情况,以利有目的地加
强探测。对低塌接头和短尺轨应作为探伤重点。
段办再用轨大修或成段更换再用轨,应先探伤,后上道。对未探伤已上道的再用轨,
必须立即组织跟踪探伤。
新钢轨在验交后三个月内,若连续两个周期内发现同类型、同炉号的伤损轨,应及时
通报线路(技术)室,采取措施,加强防范。
(十二)钢轨判伤作业程序
见表 
## 
% 
##。

表 
## 
 
% 
##

伤损类型鉴别判断处理
核伤
采取波形分析、移动探头位
置、测量水平距离,目视轨
头外观等方式鉴别鄂部锈
蚀、夹板卡损、螺孔反射、剥
落掉块、侧面锯齿、踏面擦
伤和焊筋轮廓等反射回波 
# 
〃用基线定位(或数显)确定核
伤的位置和大小; 
& 
〃如受轨面影响或核伤较小时,
可采用特殊校对方法
发现伤损时要做好记
录,用白漆在轨腰做
上伤损种类符号,核
伤部位应有明显标记
螺孔裂纹
根据波形和探头位置结合 
’(探头鉴别变形孔(气割孔
除外)、多空和导线孔 
# 
〃用 
!)(、’(探头结合判定; 
& 
〃对影响探测的高低、塌陷、绝
缘、擦伤、掉块和焊补接头,用手
工检查作配合,通过拆检确认
签发《重伤钢轨通知
书》,一报养路工区签
认,二报工务段调度
水平及斜
裂纹
注意年炉号标记的干扰 
# 
〃用 
’(、!)(探头结合判定; 
& 
〃目视钢轨外观确认
按《维规》规定,在桥
上或隧道内的轻伤
轨,应按重伤轨办理
纵向裂纹
轨底锈蚀、轨面不洁、水量
不足、探头线松动、探头位
置偏离、保护膜沾油和 
’(通
道增益偏低等因素都会导
致长报警 
# 
〃开大水量排除外界干扰、调整 
’(增益,或目视轨头是否飞边,轨
腰是否鼓泡; 
& 
〃轨脚坡面用 
)’(探头,轨头轨
腰侧面用 
’(探头,测定裂纹存在
部位和长度
对未达到伤损标准的
可疑波形,作出记录
并在可疑部位打上明
显标记 



第十一章铁路运输安全事故处理与防治— 
〃#〃! 
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!!

伤损类型鉴别判断处理
焊接接头
伤损 
! 
〃注意轨面凹陷的反射波; 
# 
〃鉴别轨底的焊筋反射波; 
 
〃识别塌陷、台阶、坑洼、焊
缝波和移位不动的油层波 
! 
〃校对确定轨头伤损; 
# 
〃轨腰伤损长度用穿透法确定; 
 
〃轨底伤损按判伤标准确定; 
% 
〃其他伤损(包括加固接头孔
裂)按上述分类确定
探伤人员如发现危及
行车安全的重伤轨
时,应立即设置防护,
派人看守,并通知工
区加固处理或组织更
换,必要时应拦停列

其他伤损
目视外观,分析波形,去伪
存真 
! 
〃采用一看、二敲、三照、四卸的
手工检查方法确认; 
# 
〃按有关规定判伤; 
 
〃对严重擦伤、应在轨头侧面校
对确认,以防擦伤下核伤的漏
检、漏判

(十三)探伤作业安全

各探伤作业班组应设安全值日员一名,并根据《铁路工务安全规则》的有关规定设专
人防护。电气化区段探伤应执行《铁路电气化区段安全规则》的有关规定。上道探伤作业
前,必须检查仪器及有关备品,布置安全注意事项,落实防护设施。未设防护禁止探伤作
业。

进入桥梁或长大隧道,探伤前应和巡守人员取得联系,掌握列车运行情况。大桥上探
伤时,应沿步行板走行,避免踏空,冬季注意防滑。
大修施工地段探伤,要注意施工车辆的来往和线路上散放的机具、配件,防止绊脚和
碰坏仪器。
大站场探伤或转线(股),应执行《安规》有关规定。专用线探伤要注意开矿、采石的爆
破预报。
焊接接头全断面探伤时,应设专人防护。担任打磨、铲渣、除锈人员应戴上防护镜。
凡拆除的扣件、夹板应及时恢复,并按要求拧紧、锁定。

对伤损进行分析“会诊”时,定位、定量,均应派专人防护,需拆检螺栓观察孔裂时应执
行无缝线路区间作业规定,拆检基本轨螺栓要防止尖轨自动扳向。对无法拆检的螺栓,通
知养路工拆检确认。

探伤作业时应严格执行《铁路工务安全规则》的有关规定下道避车,并注意探伤仪在
线下避车时,要求停放平稳,不得侵入建筑限界。在隧道、桥梁避车时,人员、仪器应同时
进入避车洞、台。

执仪人员抬探伤仪上下道时,注意不要滑倒,不要碰撞仪器。

严冬、酷暑季节应合理安排作业时间,若遇到恶劣天气要停止作业。 



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铁路运输质量安全管理与事故处理实用手册
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三、钢轨探伤作业典型事故案例分析

为在探伤工中牢固树立安全第一、预防为主的方针,吸取以前的事故教训,避免类似
事故的再次发生,特选编典型案例八个。通过典型事故案例分析,查找原因,总结教训,引
以为鉴,杜绝违章,坚持标准化作业,严格执行各项卡死制度,提高各级领导和职工的安全
生产意识,达到运输安全:基本稳定”

“有序可控,的目标。

案例一 


!〃事故概况 


!##!年 
月 
!#日,%&’次货物列车运行至青岛分局淄博一南定站间 
(! 
) 
&*+处,
由于驻站联络员未执行联系的规定,现场防护员没有及时向施工负责人通报列车运行情
况,致使 
%&’次列车与正在捣固作业的捣固机相撞。造成捣固机报废;影响正线行车 
#;…。。构成列车在区间撞施工机械险性事故。 


+〃原因分析
防护员联系不彻底,未执行 
+ 
/ 
;…。联系一次的规定,对列车运行情况心中无数是造
成事故的主要原因;工长安全预想不细,安排防护不尽合理是造成事故的次要责任。 
〃采取措施
加强安全责任教育,严格执行施工防护有关规定,在


(button) 
望条件困难时,增设中间防护
员。

案例二 


!〃事故概况 


!##!年 
0月 
+!日晨,吐鲁番工务段七泉湖领工区轻型轨道车请求由七泉湖站去胜
金台站,七泉湖站承认其跟随 
##%次后部续行。《轻型车辆使用书》指定的起止时间为 
#
时 
!分至 
#时 
%1分,七泉湖领工区指导员兼安全员签认了“到点开通”字样,随后开车。 
#时 
1’分,当小车运行至 
(!’#+ 
) 
1&&路堑出口处时,突然发现迎面 
+&&;处有机车开
来,小车上乘坐的 
!0名职工慌忙从车上跳下。小车与单机相撞后被退回 
!1’;停下。造
成长江 
01&报废,轻型轨道车拖车小破;职工轻伤 
+人。构成列车在区间碰撞轻型车辆、
小车及施工机械险性事故。 


+〃原因分析
(!)造成事故的主要原因是小车未在承认的使用时间内及时下道,违反了《技规》第 
&& 
/ 
&%条规定;
(+)七泉湖车站值班员在办理承认轻型车辆使用时,没有与列车调度员和邻站联系,
所承认的使用时间不足,在胜金台站请求 
%&1!次闭塞时也未问清小车是否已到达,便轻
率的予以承认,也应负重要责任。

案例三 


!〃事故概况 


!##1年 
!&月 
+日,北疆铁路公司奎屯工务段在精河一蘑菇滩间 
(++*+ 
) 
!&&处进

行调整轨缝作业,作业完后,不按规定将轨缝调整器收回放好,而是放置在施工现场,致使
当日 
1!1次旅客列车通过该处时被撞,走行 
!&&;后停车。构成列车在区间碰撞轻型车
辆、小车及施工机械险性事故。 


+〃原因分析
违反了《安规》下道避车的有关规定。 

第十一章铁路运输安全事故处理与防治— 
〃#〃! 
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案例四 


!〃故障概况 


#!年 
#月 
%日 
##时 
&’分,京广线某段出现红光带,##时 
&分工务段调度接通知
后,迅速通知有关人员进行检查,当巡至 
(!!#% 
) 
*’处时,发现 
(!!#% 
) 
+&轨东股钢轨
折断,断缝 
+;;,斜裂 
##;;,当即采取临时夹固处理措施,用备用拱形夹板保护器对断
缝进行加固处理,于 
#+时 
+分开通线路,限速 
…。; 
/ 
0。后经进一步处理加固后,于 
*日 
时 
&&分限速 
#…。; 
/ 
0,于 
!时 
…分限速 
&…。; 
/ 
0,#时 
++分登记要点,插入短轨处理,于 
#时 
…+分恢复常速。 


#〃线路概况

该段为 
%。1 
/ 
;超长无缝线路,铺设时间为 
!22…年 
&月 
!’日,锁定轨温 
#* 
〃 
!3,钢
轨为 
!22&年 
%月出厂的 
45+轨。#年 
2月工务段安排人员对此处钢轨表面进行喷焊
处理。 


+〃检测情况 
#!年 
!月 
!日探伤组在此区间进行探伤作业,未发现该处钢轨伤损,按计划将于 
#月 
’日对该处进行探伤。巡道工于 
#月 
%日 
!%时至 
#月 
*日 
时巡回 
(!!#% 
) 
 
6 
(!!+# 
) 
,发生断轨时已巡回至 
(!!+ 
) 
2处,属正常巡回范围。 


&〃原因分析

(!)喷焊工艺不良,在焊补层(踏面)与母材间 
…;;处存有一个!#;;的气孔,在车
辆重复载荷下先发展成 
!!;; 
7 
%;;的疲劳源,后迅速扩大为 
…+;; 
7 
+!;;的横向裂
纹(白核),在气温骤变情况下(当晚有雪)产生折断。

(#)探伤过程中,由于焊补层与母材间形成夹层,在常规下不易检出此类伤损,而执机
人员又未按规定对此类情况用其他探伤方法进行校对,以至造成漏检。 
…〃预防措施
(!)工务段在焊补钢轨时要打磨彻底,并严格执行焊补工艺,必要时可由探伤组配合
对焊补部位进行超声透声检测,对达不到探伤要求的应重焊。

(#)探伤经过焊补层部位时,应认真观察荧光屏有无回波。如出现不易分辨的波形或 
8失波报警时,则可能存在焊补层与母材间透声不良,应用校对探头从轨头两侧进行检
查,以防漏检。

案例五 


!〃事故概况 


!22&年 
#月 
!#日 
!*时 
’分,哈尔滨铁路局牡丹江铁路分局管内滨绥线九江泡至
一面坡间 
(!%% 
) 
*处,!!…次货物列车(现车 
&&辆,总重 
+…##9,计长 
…+ 
〃 
%;机后车辆 
##6 
#&位脱轨,#…6+*位颠覆,+’6 
&位脱轨。中断正线行车:上行 
&…0&#;:;,下行 
!’0 
##;:;。损坏钢轨 
#*根,报废钢轨混凝土轨枕 
’’根,货车报废 
+辆、中破 
!&辆、小破 
#
辆;直接经济损失 
!万元。构成行车重大事故。 


#〃原因分析

这起事故是由于钢轨严重侧磨、轨距过大及扣件松动、钢轨弹性挤开等因素造成机后
第 
##位车辆的前后台车 
’位轮漏下轨面,*位轮将钢轨由内侧向外挤翻所致。该处线路
长期存在钢轨严重侧磨,存在维修保养不落实的问题。 


+〃事故责任及处理

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